来源:中国化工信息网 2008年2月21日 |
| 上海硫酸厂(简称上硫厂)硫酸生产原采用矿石。制酸工艺,装置生产能力为年产15万t硫酸。原料硫铁矿来自广东、安徽、江西等矿区,经提取矿中有效成分硫元素后,产出的大量矿渣部分处理到钢铁厂作为炼铁原料,大部分作为水泥厂生产中的添加料,以调整水泥原料成分,增加水泥强度。 矿石制酸工艺存在的最大问题是对环境污染大,大量的污水、粉尘及矿渣严重影响着周围环境;另外操作环境恶劣、操作强度高。同时能耗也高,环保费用无法承受。而在人们对环境质量要求越来越高,政府对环境整治决心越来越大的现状下,上硫厂的硫酸生产到了非采取“行动”不可的时候了。是保留原生产工艺——矿石制酸,而加大环保治理投入,还是选择从工艺流程上改进措施,从根本上解决问题?经过认真深入的分析研究,最终上硫厂选择了工艺改进的方案,由矿石制酸改为硫磺制酸工艺,即以液体硫磺为原料来生产硫酸,从根本上解决了矿石制酸生产时产出的大量污水、粉尘、矿渣对环境的污染问题。使上硫厂从沉重的环保困境中得以解脱,使生产经营步入良性循环。 1 矿石制酸工艺流程 1.1 工艺流程 1.2 过程分析 (1)矿料 矿料为硫铁矿,主要成分为FeS2。矿料平均含硫为30%,各矿区的含硫量波动大,且含有砷、氟元素。因为生产1t硫酸需耗1t矿料,故矿料需求量大。由此造成运输量巨大,运输费用高,且堆放场地大的问题。 (2)粉碎 因为进厂的矿料大小不一,且有部分块料。在进入沸腾炉焙烧之前必须进行破碎,以达到3.5min×3.5mm以下的要求。大块料采用腭式破碎机破碎,再用反击式破碎机进一步破碎。在此过程中产生大量粉尘,对环境污染相当严重,能耗也大。 (3)焙烧 破碎合格的矿料投入沸腾炉焙烧,二硫化铁与空气中的氧反应生成二氧化硫。 4FeS2+11O2=8SO2+2Fe2O3+3305.36kJ 生产1mol SO2产生0.25mol Fe2O3 S的原子转化率为100%,O的原子转化率为72.7%。 (4)水洗净化 沸腾炉出口二氧化硫气体中含有固体悬浮物和气体组分:矿尘、二氧化硫、氧、三氧化二砷、氟化氢等。需要的是二氧化硫和氧,二氧化硫和氧在转化器内转化为三氧化硫,三氧化硫通过吸收塔生成硫酸。而其他的杂质均应除去,否则影响生产。 炉气中矿尘浓度高达150-300g/m3,将使管道堵塞、触媒结块失去活性、转化器阻力上升。三氧化二砷使钒触媒中毒。氟化氢引起触媒粉化,活性下降。因为对气体状态的砷、氟,目前工业上尚不能进行干法净化法将它们从炉气中分离出来,故仍须用水洗涤来进行分离,将砷、氟化合物吸收溶解到洗涤、水中,达到二氧化硫气体净化目标。故在这一过程中需用大量水洗涤,从而产出大量污水,平均每吨酸产出污水10-15t。从沸腾炉出来的二氧化硫气体温度在900℃左右,通过除尘、水洗净化后,二氧化硫气体温度降到40℃左右。在这一过程中大量的能量被消耗,没有被很好地利用,且要增加许多动力设备,增加能耗。 (5)干燥以后工序变化不大。 2 硫磺制酸工艺流程 2.1 液硫 来自日本石油工业提炼后的液体硫磺纯度高,含量达99.9%,无其他杂质。储存场地小,运输量小,硫磺约5万t/a。 2.2 焙烧 S+O2=SO2+热量 生产1mol SO2产生零废物,S、O的原子转化率都为100%,这样就提高了提高原子转化率。 3 硫磺制酸与矿石制酸工艺比较 3.1 减少工序,消除污染源 硫磺制酸工艺少了粉碎、水洗净化两道复杂的工序,同时也消除了三大污染源——粉尘、污水、矿渣。 3.2 能源消耗下降 (1)工艺过程改进后,动力设备投用量大幅减少,动力消耗明显下降。矿石制酸电耗为110kWh/t,硫磺制酸为70kW·h/t,下降了36%;深井水用量从100万t/a,下降到20万t/a。 (2)硫磺制酸工艺能源利用更加合理。硫磺炉出口的1000℃温度的二氧化硫气体经中压锅炉、过热器、省煤器充分利用热量后,二氧化硫气体降温至420℃进入转化器。 3.3 生产场地缩小,为企业提供了发展空间 由于工艺过程改进后,工艺路线大幅缩短,生产用地大幅缩小,现生产装置占地仅不到原装置的十分之一,且节省了大量矿料和矿渣堆场,这对企业的发展和充分利用土地资源极为重要。 3.4 效果 工艺改造前后的效果见表1。 表1 工艺改造前后的效果
4 结论 上硫厂工艺的改进,确实是选择了一条清洁生产的工艺,只有这样才能使化工企业生存和发展得更好。 |
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