2 实验结果分析
2.1 铁屑内电解实验结果分析
铁屑内电解反应条件为:pH=2~3,反应终点为pH升至5.5左右,这时反应时间一般为2h.
原水经铁屑内电解、混凝沉淀处理后,COD有较高的去除率,去除率达53.2%,从而降低了后续工艺的运行负荷。色度由原来的3000倍降低到230倍,
色度去除率高达92.4%。同时,废水的可生化性有所提高,BOD5/COD由原来的018提高到0.31,提高了72.2%。
2.2 膜处理实验
膜处理实验采用该公司SBR的出水进行,实验数据如下:COD23.4mg/L,pH7~8,SS0.6mg/L,色度≤20倍。
由此表明,原SBR出水经过膜处理后,出水水质达到了该公司生产工艺要求的中水的水质标准。中水水质标准如下:COD≤50mg/L,pH6.5~9,SS≤10mg/L,色度≤30倍。
3 工程实例
3.1 工艺流程
由实验得出试验参数后,对该公司废水处
理设施进行改造。改造后的工艺流程见图3。流程在保留原有系统工艺的基础上,增加铁屑内电解反应池、SBR出水池、回用水池和膜法处理装置等设施,同时原
工艺中在水解酸化池前每天补充70m3清水改为第一次运行用70m3/d清水稀释,以后采用SBR出水循环稀释。
香料废水自流进入调节隔油池,去除浮油后泵入铁屑内电解反应池,去除部分大分子的有机 物和色度,提高废水的可生化性;然后进入沉淀池进行混凝沉淀,去除悬浮物和不溶性有机物;出水进入水解酸化池,发生水解酸化反应,进一步破坏高分子有机物 的链烃结构,同时去除部分有机物和悬浮物;水解酸化池出水经UASB厌氧生化处理和SBR好氧生化处理,出水贮存在SBR出水池,通过膜法处理后出水贮存 在清水池内以备回用。
3.2 主要单元工艺参数
铁屑内电解反应时间为2h,pH=2~3,反应终点pH≈5.5;混凝反应时间控制在0.5h,沉淀时间为2.5h;水解酸化池水力停留时间为12h;
UASB的容积负荷为4kgCOD/m3·d;SBR反应池污泥浓度为35g/L,污泥有机负荷为015kgCOD/kgMLSS·d。膜处理单元处
理能力2m3/h,每15d用02MPa高压清水清洗一次,以避免膜堵塞。
3.3 结果与讨论
工艺改造完成后,连续试运行90d,分别取铁屑内电解出水、SBR出水和清水池出水进行分析。铁屑内电解对废水COD的去除效果见图4。
从图4可以看出:铁屑内电解系统运行稳定,出水COD受进水COD的影响较小,COD基本稳定在24000~26000mg/L之间,此期间铁屑内电解对COD的去除率达到30.8%。
SBR出水水质分析主要包括COD和SS的分析,其分析结果见图5。从图5可以看出,SBR出水的COD明显降低,由原来的大于400~500mg/L,降低到约110mg/L。但SS的含量变化不明显,其平均含量为517mg/L。
膜处理装置出水水质分析同样只包括COD和SS的分析,其分析结果见图6。由图6可知,膜处理装置出水的COD相对变化不大,其浓度在30mg/L波动, 其运行90d的平均浓度为30.2mg/L;SS的浓度随运行时间的增加逐渐趋于稳定平衡,其平均浓度为1.1mg/L。膜组件对COD和SS的平均去除 率分别为72.2%和97.9%。
3.4 技术经济分析
改造工程新增用地20m2;水回用率≥90%;新增设备
装机功率6.5kW。 新处理工艺废水直接运行成本为620元/t,与旧工艺相比增加348元/t。对处理难度较大的高浓度香料废水来说,其直接运行
成本还是可以接受的。另外,工程改造后,处理后的废水90%以上回用,同时减少了稀释自来水用水量70m3/d,按重庆工业用水水价268元/t计,则
相应每天节约费用:268元/t×(70+10×09)t/d=21172元/d,折合每吨废水节约2117元。可见,改造工程在经济上也是可行
的。
4 结 语
采用铁屑内电解UASBSBR膜工艺对重庆某香精生产公司废
水进行了实验室试验研究和工程实践均表明,铁屑内电解工艺不仅对香精废水COD有一定的去除效果,还改善了废水的可生化性从而提高了废水的处理程度,使得
SBR出水的COD和SS的浓度有很大程度的降低;膜处理工艺使出水水质达到中水水质标准。因此铁屑内电解UASBSBR膜工艺可作为高浓度香精废
水的处理工艺,处理后出水达到中水水质标准,具有较高的应用价值和推广意义。

